美國PEPCO公司輸油管道破裂泄漏事故
來源:《管道保護(hù)》雜志 作者:戴聯(lián)雙 時(shí)間:2019-1-16 閱讀:
主持人戴聯(lián)雙博士: 美國PEPCO公司這起事故雖然過去了近20年,但其帶來的教訓(xùn)是深刻的:一是油品收、發(fā)站人員僅單向信息傳輸,缺乏雙向信息溝通,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)油品輸量失衡問題;二是運(yùn)營商與管道內(nèi)檢測服務(wù)商之間缺乏深入溝通,忽略了三通等管道明顯特征記錄而錯(cuò)過了對隱患的治理;三是未能立即啟動事故應(yīng)急指揮系統(tǒng),導(dǎo)致泄漏失效后果的進(jìn)一步惡化。
上述問題在我們身邊也同樣存在。如運(yùn)行單位和設(shè)計(jì)、施工單位之間缺乏信息的雙向溝通和回流,致使許多運(yùn)營期發(fā)現(xiàn)的問題在新建管道上又不斷重復(fù)發(fā)生;一些單位內(nèi)檢測計(jì)劃和應(yīng)急方案不落實(shí)等等,這些都需要我們認(rèn)真檢討并加以改進(jìn)。
1 事故概述
2000年4月7日上午,美國PEPCO(PotomacElectric Power Company)公司所屬Piney Point輸油管道(簡稱PP管道)發(fā)生破裂泄漏事故。當(dāng)時(shí)管道系統(tǒng)由ST(Support Terminal Services, Inc.)服務(wù)公司負(fù)責(zé)運(yùn)營,發(fā)生泄漏后直到當(dāng)日傍晚才被發(fā)現(xiàn)并開始著手處理。該事故導(dǎo)致約530 m3燃料油泄漏至附近的濕地和Swanson小溪,隨后又進(jìn)入Patuxent河。事故沒有造成人員傷害,但用于環(huán)境保護(hù)措施和清理作業(yè)等花費(fèi)了約7 100萬美元。
PP管道于1971年至1972年期間鋪設(shè), 1973年投產(chǎn)運(yùn)行。該管道系統(tǒng)全長82.9 km,管徑由304.8 mm到406.4 mm組成,輸送加熱的燃油到Chalk Point發(fā)電站和Morgantown發(fā)電站。 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)溫度高達(dá)70 ℃。
事故區(qū)域管道采用5L級別的X42電阻焊鋼管,直徑為323.8 mm,管道壁厚為5.1 mm,外防腐采用聚氨酯熱絕緣層和普通聚乙烯外涂層。 破裂位置管道埋深1 m,透過管道涂層可以看到彎曲剖面(圖 1)。剝離管道涂層后,管道周邊可以看到一條裂縫。
從事故管段切割了16 m長管道,在NTSB的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了檢測。管道被壓彎,并在壓彎部位的內(nèi)徑出現(xiàn)了一個(gè)向外突出的彎曲,形成的彎曲角度在5~6度之間。彎曲沿管道周圍延伸約270度,從10點(diǎn)鐘位置延伸到7點(diǎn)鐘位置(圖 2)。彎曲區(qū)域包括一個(gè)在彎曲頂部敞開的裂縫,角度約從2點(diǎn)鐘位置延伸到4點(diǎn)鐘位置。彎曲的最大高度為25 mm,位于彎曲部內(nèi)側(cè),在3點(diǎn)鐘位置。裂縫最寬部的長度為165 mm,寬度為 9.5 mm(圖 3)。管道斷面在顯微鏡下進(jìn)行觀察,未發(fā)現(xiàn)外部腐蝕現(xiàn)象。
彎曲最高點(diǎn)區(qū)域的管道內(nèi)表面有許多淺的裂紋,一些裂紋有輕微的分叉,這些裂紋的表面明顯是低碳鋼暴露于高應(yīng)力位置下產(chǎn)生的腐蝕疲勞裂紋。
掃描電鏡檢查出5個(gè)明顯的裂縫區(qū)。圖 4給出了事故裂縫表面輪廓:(a)起始于管道的內(nèi)表面,表明腐蝕疲勞所引起的裂紋;(b)(c)(d)分別表示裂縫輻射面從管道表面45度變?yōu)閹缀醮怪保砻骼瓚?yīng)力和疲勞擴(kuò)展,無明顯腐蝕;(e)表明裂紋擴(kuò)展成為45度的剪切面。管道外表面鄰近的最終開裂區(qū)呈蜂窩狀,主要是延性過應(yīng)力裂紋。
2 事故原因分析
2.1 管道內(nèi)檢測情況
當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)對管道企業(yè)進(jìn)行管道內(nèi)檢測尚無要求,但是PEPCO公司仍然堅(jiān)持在PP管道上進(jìn)行周期性的管道內(nèi)檢測以保證管線的完整性。 1997年8月16日,由Pipetronix管道內(nèi)檢測服務(wù)公司對管線進(jìn)行了超聲測厚內(nèi)檢測。當(dāng)事故發(fā)生時(shí), PEPCO公司正在為PP管道管線的再次管道內(nèi)檢測做清管準(zhǔn)備。
此次管道內(nèi)檢測目的為確定腐蝕、夾層、環(huán)焊縫焊接、壁厚變化等管道特征,并區(qū)分內(nèi)部與外部腐蝕特征。檢測數(shù)據(jù)基于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行處理,并由技術(shù)人員進(jìn)行人工復(fù)查。 PEPCO內(nèi)檢測結(jié)果解釋包括一個(gè)附錄,附錄中根據(jù)環(huán)焊縫編號確定了各種類型的管道特征。
其中管道里程53 526.55 km位置的超聲測厚檢測信號特征具有很大的不確定性。事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)該特征為一個(gè)褶皺,但是Pipetronix分析人員將其錯(cuò)誤的解釋為三通特征。正是此處發(fā)生失效,引起泄漏。因?yàn)槿ㄅc信號特征不匹配, Pipetronix分析人員應(yīng)對該特征解釋為“未知現(xiàn)象”。如果PEPCO公司得知該特征是未知的,那么可能試圖通過開挖或其他方式來確定該特征的真實(shí)特性。因此, NTSB得出結(jié)論,由于Pipetronix公司錯(cuò)誤解釋了里程53526.55 km位置的超聲測厚內(nèi)檢測信號數(shù)據(jù),因此責(zé)令PEPCO公司對管道的內(nèi)檢測數(shù)據(jù)開展進(jìn)一步檢查和評估。事故發(fā)生后, Pipetronix對其技術(shù)手冊和培訓(xùn)材料進(jìn)行了更新,加入了該事故中的褶皺信號特征。
2.2 管道變形(褶皺)評估
事故發(fā)生后,美國管道和危險(xiǎn)材料安全管理局(PHMSA)要求Mirant公司(事故發(fā)生幾個(gè)月后成為PP管道所有者)在恢復(fù)使用PP管線之前,要對其完整性進(jìn)行評估。通過該項(xiàng)工作, Mirant 公司為褶皺缺陷制定了定量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
1970年美國《危險(xiǎn)液體管線安全規(guī)章》生效之前,管線中允許安裝帶有褶皺的現(xiàn)場彎管,規(guī)章生效后,禁止在管線施工期間安裝帶有褶皺撓曲的彎管。然而,在管道檢查中,仍然發(fā)現(xiàn)施工過程中未發(fā)現(xiàn)的,或在施工之后形成的褶皺缺陷。
2.3 泄漏檢測
發(fā)生泄漏幾小時(shí)后, PP管道的操作人員才意識到管道輸量出現(xiàn)了失衡可能導(dǎo)致泄漏。假如制定了更加詳細(xì)的泄漏檢測程序,并開展相關(guān)培訓(xùn)工作,那么可能會更早發(fā)現(xiàn)泄漏問題。
在由PP管道向Chalk Point站發(fā)電廠正常輸送過程中, PEPCO公司設(shè)計(jì)了SCADA系統(tǒng),用于對超出預(yù)定限制的壓力、溫度和流速等運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)測報(bào)警。然而,事故發(fā)生當(dāng)天管道在清管作業(yè)操作中,Chalk Point站中的儀表和壓力傳感點(diǎn)不在沖洗油的通道上,溫度傳感不在通往Ryceville的通道上。因此,PP管線的SCADA系統(tǒng)并沒有報(bào)警,也沒能引起ST服務(wù)公司人員的關(guān)注。
關(guān)于管線的人工監(jiān)測, ST服務(wù)公司并未要求其工作人員在進(jìn)行正常的管線或線路清管作業(yè)操作時(shí)進(jìn)行管線平衡計(jì)算, PEPCO公司PP管線操作手冊中也沒有包含這些要求。盡管ST公司人員在4月7日上午,在Chalk Point站和Ryceville站對油罐液位進(jìn)行了測量,他們?nèi)匀粵]有用該信息來評估輸送介質(zhì)是否從管線中流失。基于清管器運(yùn)行速度和自己以往經(jīng)驗(yàn),Chalk Point站操作人員在13:30到14:15之間,變更了清管器到達(dá)Ryceville站的估算時(shí)間。但即使清管器在這個(gè)估算時(shí)間段內(nèi)沒有到達(dá), ST公司人員仍然沒有評估儲油灌液位信息以核查管線是否平衡。直到約14:30時(shí), Chalk Point 站泵開始汽蝕,油流在Ryceville站停止, ST公司人員才意識到出現(xiàn)了問題。在14:40到15:34之間, ST公司人員通過測量油罐液位計(jì)算了管線平衡,發(fā)現(xiàn)Ryceville站并沒有接收到先前從Chalk Point 站泵出的490 m3燃油,于是他們在15:38關(guān)閉了管道。
2000年11月,在NTSB管道安全聽證會上,陪審團(tuán)成員討論了各種可以在幾分鐘內(nèi)做出泄漏探測的自動探測系統(tǒng)。與此相反,人工平衡計(jì)算依賴于管道操作人員所收集的數(shù)據(jù),需要比自動程序更多的時(shí)間來完成,而且與SCADA系統(tǒng)得到的數(shù)據(jù)相比,人工輸入的數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生錯(cuò)誤。
2000年12月1日, PHMSA在美國聯(lián)邦法規(guī)第49卷第195.452章節(jié)中頒布了一條新規(guī)定,要求對運(yùn)營800 km及800 km以上管道的危險(xiǎn)液體操作人員進(jìn)行管道完整性管理培訓(xùn)。 2002年1月16日, PHMSA修改了該規(guī)定,加入了擁有或操作800 km以下管道的危險(xiǎn)液體操作人員的管理?xiàng)l款,規(guī)定操作人員需要具備一種“探測方法”來探測管道系統(tǒng)后果嚴(yán)重的泄漏,但該規(guī)定未明確應(yīng)采用的泄漏探測方法。
2.4 事故控制
2000年4月7日至8日, ST服務(wù)公司、 PEPCO公司與現(xiàn)場溢油采集承包商成功部署了一套可以限制溢油擴(kuò)散的攔油柵系統(tǒng)。然而4月8日夜里,一場暴風(fēng)雨(包括暴雨和50 m/h的大風(fēng))摧毀了這套攔油柵系統(tǒng)。泄漏燃油最終順流移動了約27 km(直線距離),使四個(gè)縣64 km的海岸線遭到了污染。還有部分原因是由于事故處置和監(jiān)管方面的疏漏。
在Chalk Point事故評估中,海岸警衛(wèi)隊(duì)與地區(qū)應(yīng)急小組評估委員會均認(rèn)為,如果較早采用事故指揮系統(tǒng),則應(yīng)急工作會受益很多。事實(shí)上,地區(qū)應(yīng)急小組評估委員會建議美國國家環(huán)境保護(hù)局(EPA)編寫一份事故指揮系統(tǒng)/統(tǒng)一指揮框架的使用手冊,并根據(jù)該框架中的原則對所有聯(lián)邦現(xiàn)場協(xié)調(diào)員進(jìn)行培訓(xùn)。EPA現(xiàn)場協(xié)調(diào)員也承認(rèn),在她抵達(dá)事故現(xiàn)場后沒有立即決定執(zhí)行事故指揮系統(tǒng),最終對應(yīng)急行動產(chǎn)生了不利影響。
在燃油從濕地的攔油柵中泄漏后,情況變得更加復(fù)雜,更加難以控制,短期的項(xiàng)目管理方法不能達(dá)到控制環(huán)境影響擴(kuò)大的要求。事故指揮系統(tǒng)涵蓋多種運(yùn)輸方式,處理事故的效率已經(jīng)得到驗(yàn)證,一般情況 下均可以改善復(fù)雜事故應(yīng)急工作管理。 NTSB得出結(jié)論,由于事故指揮系統(tǒng)最初沒有完全執(zhí)行到位,統(tǒng)一指揮部在2000年4月8日晚上攔油失敗后幾天內(nèi)都不能征調(diào)人員,做出快速有效的響應(yīng)。這種情況表明, EPA需要承擔(dān)更多責(zé)任把事故指揮系統(tǒng)納入應(yīng)急計(jì)劃,并對人員進(jìn)行更加有效的培訓(xùn)。 NTSB認(rèn)為,EPA應(yīng)當(dāng)要求其所有區(qū)域均必須將《事故指揮系統(tǒng)/統(tǒng)一指揮——國家應(yīng)急計(jì)劃中對油泄與危險(xiǎn)物質(zhì)釋放的反應(yīng)處理》中所包含的原則與各自的區(qū)域應(yīng)急計(jì)劃結(jié)合起來,并要求所有地區(qū)根據(jù)這些原則培訓(xùn)日后將擔(dān)當(dāng)重任執(zhí)行計(jì)劃的人員。
3 事故結(jié)論
(1)由于Pipetronix公司錯(cuò)誤解釋了超聲測厚內(nèi)檢測設(shè)備在里程53526.55 km位置獲得的管道信號特征, PEPCO公司沒留意到需要對此處的管道內(nèi)檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行再次評估。
(2)由于缺乏國家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)來評估管道褶皺,管道操作人員有可能不能有效確定含褶皺的管道是否仍應(yīng)繼續(xù)使用。
(3)由于缺乏有效的管道監(jiān)控程序和方法,包括線路平衡計(jì)算,直到2000年4月7日下午才發(fā)現(xiàn)燃油輸送不平衡,延誤了管道停輸,因而有更多的燃油從管道泄漏。
(4)由于事故指揮系統(tǒng)最初沒有完全執(zhí)行到位,統(tǒng)一指揮部在幾天內(nèi)都不能有效控制2000年4月8日晚上的攔油失敗。
NTSB確定, 2000年4月7日PEPCO公司PP管道系統(tǒng)發(fā)生的泄漏事故可能是由于管道上存在褶皺缺陷導(dǎo)致破裂引起的,由于管道內(nèi)檢測設(shè)備所提供的數(shù)據(jù)被錯(cuò)誤地解釋為三通特征,因而沒有及時(shí)識別這個(gè)褶皺缺陷。同時(shí),造成燃料油大量泄漏的原因還有SCADA系統(tǒng)的操作程序不當(dāng)。
NTSB在調(diào)查報(bào)告中重點(diǎn)討論了以下幾個(gè)安全問題:①管道褶皺缺陷評估程序的充分性。②泄漏通知程序的效率。③事故控制的有效性。此外, NTSB調(diào)查還發(fā)現(xiàn)PP管道系統(tǒng)使用的泄漏探測程序和管道內(nèi)檢測的結(jié)果分析存在問題。
調(diào)查結(jié)束后, NTSB向PHMSA和環(huán)境保護(hù)局EPA提出了安全建議措施。
戴聯(lián)雙:博士, 1983年生,湖南懷化人,現(xiàn)就職于中國石油管道公司管道完整性管理中心,注冊安全工程師、二級安全評價(jià)師、安防系統(tǒng)集成師、管道檢驗(yàn)員。負(fù)責(zé)編寫了《油氣管道安全防護(hù)規(guī)范》(Q/SY1490―2012),參與起草公安部標(biāo)準(zhǔn)《石油天然氣管道系統(tǒng)治安風(fēng)險(xiǎn)等級和安全防范要求》(GA1166―2014)、國家標(biāo)準(zhǔn) 《油氣輸送管道完整性管理規(guī)范》(GB 32167―2015)等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。在國內(nèi)外期刊先后發(fā)表論文10余篇,參與編著了《管道完整性管理技術(shù)》《油氣管道事故啟示錄》等書籍。近年來多次獲得中石油集團(tuán)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、河北省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、管道科學(xué)獎(jiǎng)等。
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