利用補板式卡具排查輸油管道泄漏點案例
來源:《管道保護》2024年第5期 作者:潘蛟 黃小平 張洪錄 李臻 時間:2024-10-16 閱讀:
潘蛟1 黃小平2 張洪錄1 李臻2
1.中國石油管道局工程有限公司維搶修分公司;2.中國航空油料有限責任公司重慶分公司
背景
某機場在役Φ219 mm航空煤油管道設計壓力6.4 MPa,運行壓力3.5 MPa,全長17.8 km、高程差240 m。某晚,管道在停輸回流狀態(tài)下出現(xiàn)壓力異常,3小時內(nèi)管道靜壓下降了0.5 MPa,經(jīng)初步排查,排除溫差影響,認為管道壓降可能是因泄漏導致。為盡快排查壓降原因,管道管理單位聯(lián)合搶險單位利用補板式卡具排查輸油管道泄漏點工藝,進行分段試壓,逐段縮小疑似泄漏點范圍,用時4天排查完全線管道,結(jié)合外防腐檢測、彈性波測漏技術(shù),成功找到了管道腐蝕泄漏點,后采用帶壓焊接B型套筒方式完成管道修復。
做法
補板式卡具是利用補板短節(jié)位置的密封限制泄漏介質(zhì)的擴散,通過短節(jié)連接支管將泄漏介質(zhì)引流至安全區(qū)域,在缺陷區(qū)域創(chuàng)造安全的補板焊接環(huán)境來進行搶修的方法,適用于損傷長度小于50 mm的油氣管道帶壓修復(圖 1),其中焊接短節(jié)、帶壓開孔是在役管道注氮升壓、壓力監(jiān)測、查找漏點的常用工藝。
圖 1 補板式卡具搶修的常規(guī)應用
該航油管道異常壓降后,航油已回流至泵站,管道內(nèi)可能因泄漏進入空氣,形成油氣混合空間,若在航空煤油1.4%~7.5%的爆炸極限范圍內(nèi),貿(mào)然在管道上焊接短節(jié)、開孔,可能會發(fā)生著火爆炸等次生災害,造成難以估量的損失和社會影響。經(jīng)過方案比選后,決定采用補板式卡具快速排查泄漏點。
首先用機械方式將補板式搶修卡具固定在管道上,通過氮氣升壓檢驗卡具與管道貼合處的嚴密性后進行帶壓開孔作業(yè)。從開孔向管道內(nèi)注入氮氣,在氮氣保護的環(huán)境下焊接補板式搶修卡具,最后用氮氣穩(wěn)壓,逐段驗證管道的嚴密性(圖 2),為后續(xù)外防腐檢測和彈性波測漏提供條件。
圖 2 注氮保護下帶壓焊接補板卡具及升壓驗證管道嚴密性
在漏點排查過程中,首先在管道最高點機械固定補板式卡具及帶壓開孔后,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)為負壓,排除了最高點至機場段11 km管道泄漏可能。遂排查泵站到最高點的6.8 km管道范圍內(nèi),該段隨山勢敷設,部分低洼段殘存了航油,為保證排查安全,將其劃分成4段,分別通過安裝補板式卡具、密閉開孔、注氮升壓監(jiān)測,最終在出站段1.5 km范圍內(nèi)出現(xiàn)了氮氣升壓后降壓的情況,通過實地踏勘、外防腐檢測、彈性波測漏等措施,準確鎖定泄漏點,采用焊接B型套筒的修復方式,第一時間恢復了管道輸送。
啟示
補板式卡具排查輸油管道泄漏點的方式目前已實踐應用3次,效果顯著。通過拓展應用補板式卡具功能,突破了卡具僅用于管道帶壓堵漏搶修的局限,解決了管道內(nèi)復雜介質(zhì)條件下的密閉開孔和帶壓焊接問題,為漏點排查創(chuàng)造了條件。該方法可推廣應用于管道內(nèi)介質(zhì)、壓力不明晰工況下的油氣管道漏點排查,若結(jié)合外防腐檢測、彈性波測漏技術(shù),則排查漏點效率更佳。
作者簡介:潘蛟,1984年生,本科,一級建造師,工程師,主要從事油氣管道應急搶維修及地災隱患辨識工作,聯(lián)系方式:15902879988,277285416@qq.com。
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